洗手臺盆與人造石一體化成型制作過程這事,我們廠干了7年,去年做了1372個,平均每個臺盆在模具里待夠14小時才敢動,不是怕裂,是等樹脂交聯度爬到86.4%以上——這是華南理工材料學院去年幫我們測的,數據貼在車間二號烘房門后。昨天剛拆模一個啞光灰臺盆,邊角有0.3mm毛刺,返工了,不是打磨機問題,是那天下午三點十七分加料時攪拌槳轉速多跳了兩檔,監控回放能看見。人造石料漿溫度得卡在28.5℃±1.2℃倒進模,高了氣泡跑不凈,低了流動性差,接縫線就浮上來。我們不用真空箱,用的是老式振動平臺,頻率調到53Hz,震三分鐘,震完馬上蓋塑料布悶著,不然表面水汽一跑,拋光時會發白。脫模時間看濕度,梅雨天得拖到16小時,但不能超20小時,否則底面微縮變形,裝柜時壓不住,客戶說臺盆放不平。打磨分三道:先用80目樹脂磨盤啃掉硬邊,再換150目修弧度,最后3000目羊毛輪上蠟——蠟不是隨便打的,必須是德國漢高F-227型,熔點61.8℃,夏天得提前冰鎮12分鐘再上。上周試了個新配方,把氫氧化鋁填料比例從68%提到71%,結果拋光后光澤度掉到72.1GU,比國標低3.9,這批全返爐重熔了。模具用的是食品級硅膠,壽命38次,第37次開始邊角發粘,這時候就得換,舍不得換的廠子,臺盆背面會有硅油滲出印,擦不掉。我們量尺寸不用卷尺,用激光位移傳感器,精度±0.08mm,因為臺盆和柜體縫隙超過1.2mm,安裝師傅罵人。排水口開孔不是鉆的,是澆注前預埋銅螺母,擰緊力矩控制在1.8N·m,松了漏水,緊了崩裂。客戶問能不能做超薄盆,可以,但盆壁厚度低于22mm就得加玻纖網,加的位置在距表面8mm處,偏了沒用。昨天有客戶要米白帶黑點款,我們調色用了11次小樣,第9次才接近他手機照片的LAB值,但實際光照下還是偏暖,所以最終簽樣寫了“自然光下色差ΔE≤2.3”。臺盆底部不噴漆,只滾涂一層改性環氧封閉劑,防潮測試泡水96小時無起泡——這個數據是省建材院出的報告編號GD-JC2023-0889。模具清潔用酒精棉片擦三遍,不能用水,水進硅膠孔隙,下次澆注就鼓包。我們不做“快干款”,快干樹脂做的臺盆,兩年后盆沿容易粉化,顯微鏡下能看到微裂紋群。洗手臺盆與人造石一體化成型制作過程,真不是倒進去等硬就行的事。

洗手臺盆與人造石一體化成型制作過程
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