石材鋪裝過程中水泥砂漿配比對粘結強度的作用——這話不是寫在標書里糊弄人的,是我們廠在佛山一個地下車庫項目返工四次后拿237組試塊實打實壓出來的。那批芝麻灰火燒板,鋪完第七天開始翹邊,用小錘一敲,“咚咚”聲發虛,拉拔儀一測,平均只有0.58MPa,遠低于JGJ/T 110-2017要求的0.6MPa底線。

我們沒急著換膠粘劑,先拆了三處基層,把底下砂漿刮出來送檢。結果發現:同一批水泥、同種砂,但不同班組拌的料,水灰比從0.38到0.51全有。最離譜的是B區,工人圖快多加了半桶水,抗壓強度掉到12.3MPa,而A區控水嚴格的批次是18.6MPa——這差的不是數字,是整片石材站不穩的根。

去年我們在廠里搭了個模擬鋪裝臺,用同一塊600×600×20mm的印度紅,分別配1:2.5、1:3、1:3.5、1:4四種體積比(32.5R水泥:中砂),統一控制攤鋪厚度12mm、養護溫度22±3℃、濕度65%。28天后做拉拔,1:3配比平均值0.83MPa,1:4只有0.65MPa;再測7天早期強度,1:3是0.41MPa,1:4才0.29MPa。這說明啥?不是水泥越多越好,也不是越稀越易鋪,是那個“剛好能捏成團、松手不散”的狀態,含水率在14.2%左右時,水化產物才密實咬合石材背面毛細孔。
但你也別死守1:3。上個月杭州一個酒店大堂,用的是超薄型洞石,吸水率18.7%,我們試了1:3.5,反而比1:3粘得牢——因為洞石太“渴”,干硬砂漿搶不贏它吸水,界面提前失水,C-S-H凝膠就長不結實。這時候水灰比得提到0.45,靠增加漿體包裹性來補。數據在那兒擺著:同樣洞石,1:3.5配比拉拔值0.76MPa,1:3是0.69MPa。

砂子也得看。我們以前用河砂,細度模數2.6,后來換成機制砂(Mx=3.1),顆粒棱角多,和水泥裹得緊,同等配比下粘結強度漲了9%。但機制砂含粉量超過7%就壞事,我們廠現在每車砂都篩,超了就加0.1%減水劑平衡——不是為省錢,是怕粉裹住水泥顆粒,水化反應被悶住。
還有個容易被忽略的點:砂漿鋪下去,別急著踩平。我們讓工人等3–5分鐘,讓表層水分微微滲出再刮平。這個“悶一下”,能讓水泥漿更早接觸石材背面微孔,形成初始錨固。做過對比:悶3分鐘的試塊,4小時初粘力比即刮即壓的高40%。

當然,配比再準,基層掃不干凈也白搭。上周東莞一個項目,砂漿配比全按實驗室來,結果還是空鼓。扒開一看,混凝土基面浮漿沒鑿,上面蓋了一層“奶油皮”,砂漿根本粘不住。我們后來改用銑刨機拉毛,深度1.2mm,再用高壓氣槍吹三遍,拉拔值立馬回到0.8MPa以上。
所以啊,配比不是萬能鑰匙,但它是一把必須校準的尺子。我們廠現在每批貨出廠前,都附一張小卡片:寫著這批石材建議的砂漿配比、水灰比范圍、初凝等待時間。不是為了顯得專業,是怕師傅在工地憑感覺加水,加著加著,就把三年質保加沒了。
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